濃縮操作時真空度偏低,必造成分離器溫度上升,即二次蒸汽的溫度升高,則濃縮乳的沸點也隨之升高,從而降低了加熱蒸汽與牛乳間的有效溫度差,減少了傳熱量,減級了蒸發(fā)速率,同時使牛乳處于較高的溫度下,必將影響牛乳蛋白質的變性程度,直接影響產品的質量。為此,必須及時尋找有關原因予以解決。造成真空度偏低的原因大致有如下幾點:
(1)濃縮設備各部件泄漏而滲入空氣使真空度下跌,如鍋蓋、人孔、視孔、燈孔、冷凝器、抽真空管道、物料管道、進出料閥、出料泵、二次蒸汽管道等部件的密封墊圈泄漏,或設備本身泄漏。
(2)冷卻水的進口溫度雖符合要求,但其流量不足。
①在使用自來水或蓄水池的場合,進水泵雖正常,但因自來水本身壓力的突然下降,或蓄水池液位的下降,則使進水泵進口管道上閥門原來的開啟程度,已不能滿足原流量的要求,應及時予以調整。
②冷卻水進水泵或管道局部阻塞。
(3)加熱蒸汽的使用壓力超過正常值,促使牛乳汽化加劇,所產生的二次蒸汽得不到充分冷凝。
(4)冷卻水的進水溫度過高,冷卻水的進水溫度是操作過程中須嚴格加以控制和調節(jié)的主要參數之一。在使用水力噴射器的濃縮設備中,冷卻水的進水溫度應控制在25~30℃,但因氣候條件或回用水搭配使用不合理,使冷卻水的進水溫度遠遠超過上述溫度的上限值。一般南方地區(qū),在炎熱的夏季室外氣溫高達35℃以上,自來水或河水的溫度均已超過30℃。在此情況下,濃縮設備冷凝器的排出水,雖經冷卻塔冷卻,但不能再與溫度超過30℃的自來水或河水混合后作為濃縮設備的冷卻用水,否則影響真空度。
(5)抽真空設備故障而造成真空度偏低。其原因是:
①水力噴射器的噴嘴經長期使用磨損,噴嘴孔徑增大,噴嘴出口的水流速度下降,使抽氣率減緩。
②水力噴肘器的噴嘴局部阻塞,使冷卻水的流量下降,使其出口的水流速度下降。
③干式往復真空泵的吸氣或排氣閥門不密封而泄漏,使抽氣率下降。
④水環(huán)式真空泵泵腔內的水不充滿,甚至斷水,使抽氣率下降,甚至變?yōu)榱恪?br />
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